無錫卓爾閥業(yè)有限公司為中石化中科(廣東)煉化有限公司研制的動力站4×450t/h CFB鍋爐+3×100MW 抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機組的汽機旁路閥(減溫減壓器)于2023年4月3日下午一次性順利開車!這標(biāo)志著無錫卓爾閥業(yè)的高溫高壓減溫減壓器取得了又一次完美的成功應(yīng)用。
該旁路閥用于2#鍋爐1#超高壓減高壓位置,其作用是保證超高壓蒸汽壓力穩(wěn)定,在汽機開車或甩負(fù)荷等情況下緊急開啟,保護汽輪機能正常運行,不受損壞;同時維持下游高壓蒸汽管網(wǎng)的壓力平衡,當(dāng)下高壓蒸汽管網(wǎng)壓力不足時,開啟旁路閥補充下游蒸汽量。
工藝參數(shù):
入口蒸汽壓力: | 14.4 MPaG | 入口溫度: | 540℃ |
出口蒸汽壓力: | 4.4 MPaG | 出口溫度: | 425℃ |
出口蒸汽流量: | 275 T/h (10~110%可調(diào)) | ||
設(shè)計壓力: | 13.31MPaG | 設(shè)計溫度: | 545℃ |
減溫水壓力: | 6.4MPaG | 減溫水溫度 | 104℃ |
入口管道尺寸: | 10“ P91 | 出口管道尺寸: | 16“ P22 |
該汽機旁路閥原先采用國外原裝進(jìn)口產(chǎn)品,2020年投運時出現(xiàn)振動,開度超過50%時振動劇烈,導(dǎo)致執(zhí)行機構(gòu)推桿多次斷裂,產(chǎn)品無法投入運行控制。無錫卓爾派工程師前往現(xiàn)場實地踏勘,并和用戶進(jìn)行深入交流。分析故障原因是旁路閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,導(dǎo)致閥芯徑向受力不均衡;同時閥芯上下運動方向的不平衡力也較大,原執(zhí)行機構(gòu)在大開度時輸出力不足。閥芯工作時在徑向和上下運動方向同時遭受高流速蒸汽的沖擊,最終導(dǎo)致閥門發(fā)生上下、左右等多方位的強烈振動。
圖一為無錫卓爾閥業(yè)為中科煉化研制的汽機旁路閥。型號:800DP ANSI2500lb 材質(zhì)A182-F91 口徑10”X16”。該旁路閥內(nèi)件采用迷宮芯片多級減壓,出口內(nèi)置蒸汽輔助霧化文丘里噴嘴,具有大可調(diào)比,溫度控制精確的優(yōu)點。投運時從入口蒸汽10T/h一直到255T/h(接近額定出口蒸汽流量),閥門開啟動作平穩(wěn),出口壓力、溫度穩(wěn)定。閥門沒有任何肉眼可見的振動狀況,經(jīng)測振儀檢測,整個檢測數(shù)據(jù)遠(yuǎn)小于工藝設(shè)備規(guī)定的要求。圖二為現(xiàn)場運行的工藝參數(shù)。該旁路閥的順利投用,為用戶汽輪機組的安全運行及全廠高壓蒸汽管網(wǎng)蒸汽平衡提供了有力保障,消除了安全隱患,深得用戶贊揚!
無錫卓爾閥業(yè)近二十年致力于高溫高壓鍋爐和汽機系統(tǒng)的嚴(yán)酷工況控制閥和各類減溫減壓器的研發(fā),其中就各類減溫減壓器品種系列齊全,幾乎涵蓋了電站、石油化工等各大裝置的不同工況的需求和應(yīng)用。其中ANSI2500lb高溫高壓減溫減壓器(旁路閥),在本次中科煉化國產(chǎn)化改造前,就已經(jīng)取得了在中石化、煤化工等行業(yè)同類工況的近20套的連續(xù)多年成功應(yīng)用的業(yè)績。
圖二 工藝運行圖 |